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对滚桶的区域技艺完善

作者:admin来源:中国压力容器网 日期:2012-10-19 14:01:30 人气: 标签:

  在目前该种压力容器的使用中存在下列问题:1)负责输送蒸汽的传动轴上的送气孔容易堵塞。这主要是因为传动轴上的送气孔比较小,容易被物料中的杂质(比如石子等)堵塞,同时当一天的生产完毕后有些剩余的产品黏结在送气孔上,当温度降低时凝固住从而堵塞送气孔。这有可能导致蒸汽的传送不畅影响生产效率,而且还需要不时地更换传动轴加大生产成本(由于传动轴上的送气孔一旦被堵塞后不太容易疏通,一般的解决办法是更换传动轴)。

  2)筒体的壁厚磨损严重。这是由于内部物料含有杂质较多,在容器不停地滚动中对筒体的摩擦所导致。这就使容器的生产成本加大导致使用单位的成本增长,而且其使用寿命不是很长,需要定时监测进行容器的更新。

  此类型转鼓存在上面提到的两个问题,这里提供的解决方案如下:1)在传动轴中部开孔,开孔大小保证原蒸汽流量,焊接引出管,引出管前端有一分汽盒,从分汽盒再分左右方向支管,在支管上开孔输出蒸汽。其优点为如支管孔堵塞,更换支管容易,可以减少更换传动轴的次数且传动轴不易堵塞,缺点为热量分布较倾向于筒体一侧。

  2)在筒体上均布六个挡板(挡板数量视具体情况而定),优点为可减少介质对筒体的摩擦减薄,减缓筒体壁厚的减薄,使确定的腐蚀裕量减少(可定为1―――1.5mm),缺点为档板上易堆积物料,需及时清理(如连续生产则此问题可忽略,因为连续生产基本上不会堆积物料)。

  设计更改中需要注意的问题:1)传动轴中引出的引出管的接管角焊缝要求质量要好,要防止转动过程中物料对引出管的连续冲击导致接管角焊缝的开裂;2)引出管应开在距人孔180°处,倾倒产品时可保证分导管上无物料堆积,减少送气孔堵塞的可能性;3)档板的焊接要求满焊,禁止点焊,因为介质为碱性物质,如果点焊,有可能在档板和筒体未熔和部分造成苛性脆化。

  结合以上的改造方案,我们可以解决前面提到的原设计中不足的部分。经过改造后的转鼓,其优点如下:第一,在传动轴上加装分汽盒,可以降低传动轴的更换频率,降低使用单位的生产成本,并且我们在检验过程中还了解到,由于传动轴的不定期更换,给使用单位的生产带来一定的影响,每一次更换传动轴都需要停产一天,由于使用单位大部分都是小单位,停产对他们的影响还是比较大的,经过改造后,可以明显地减少停产次数,提高使用单位的生产效率。

  第二,在筒体上加装防磨板,首先可以减少原设计的板厚(原设计腐蚀裕量为6mm,改造后可降低到1mm),那么压力容器制造单位在压力容器的成型过程中会降低压力,同时降低了压力容器本身的重量,使运输的成本无形中降低;其次,使用单位的购买成本也在改造完成后有所下降,就上述举例中提到的转鼓,其购买金额可以降低1/3,使用单位可以用剩余的资金进行更有效的投资。

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