事故原因分析:1、套管换热器也是压力容器,应该有正规的设计图纸却没有,业主自作主张是导致这起事故的主要原因。2、业主技术人员,所学专业不对口,设计应该按照最不利的情况考虑,即当内压为零时的最大外压数值最为计算内筒刚度的设计压力值。
事例:北方某厂有一台伞盖平底直径7000mm,高度9000mm的醋酸储罐,顶部有一连接空气的接管,设备放置在车间内部。当进醋酸时,储罐内上方的酸气从接管排出到车间内,很是呛鼻子。于是有人想出了一个“好”办法,从该接管接出一根管道引至地面的水池内,以洗去酸气。
到了冬天水池内的结了冰,将出气口冻死,在抽出罐内醋酸时,导致设备承受负压发生失稳,设备报废,直接损失达到70余万元。
事故原因分析:常压容器在使用时务必保证设备内部与大气相通,否则当设备进料时,罐内气体不能及时排除而使设备承受内压,在出料时,空气不能进入设备内,导致设备承受负压,到一定程度会导致失稳事故。
实例:某制药厂有六台冷冻脱色罐,结构形式为双封头带夹套搅拌设备,工作时罐内抽真空。夹套通入0.3MPa冷盐水。使用一段时间后,发现六台设备内部全部鼓包失稳,鼓包情况六台设备相同,均发生于内筒中部,非焊缝处,长度(轴向)大约800mm,宽度(环向)约500mm.
事后调查:1、设备有正规设计图纸,但经过内筒强度校核,工作压力数据正好是许用外压值。2、制造质量审核:内筒壁厚、材质、椭圆度、焊缝质量符合标准。3、夹套内通入的冷盐水由近百米外的另一车间用用通过管道送来,设备所在车间的冷盐水系统没有一块压力表。调查泵运行记录,出口压力正常。事故原因为:设计余度偏小;但冷盐水由于某种原因压力过高导致,泵运行记录未能反映真实情况可能是导致事故发生的真正原因;使用现场管路设计有误,没有压力表指示冷盐水进入夹套前后的压力数据,使得使用处对外压容器的运行不能进行有效监测。
外压容器失稳事故频频是目前令人担忧的现状,希望国家技术监督部门加大管理力度,出台专门的管理措施,从源头上杜绝事故的再次发生;设计院在设计外压容器时给予足够重视,在设计压力、水压试验压力的确定、壁厚计算与校核、附属管路设计(压力监测)等诸方面给予应有的关注;使用单位应首先从思想上重视外压容器失稳的问题,给予与压力容器同等的管理力度,使用的外压容器一定要有正规设计图纸、正规的设备制造公司,重视外压容器操作的规范与监督,避免不懂装懂、蛮干的工作作风,避免类似事故的再次发生。