汽管道最低点应装疏水管及阀门,水管道最高点装冷入气管和放汽阀;管道密集的地方应留足够的间隙,以便有保温和维修工作余地,油管路不能直接和蒸汽管接触,以防油系统着火;蒸汽温度高于300e,管径大于200mm的管道,应装膨胀指示仪。
1安全性通过现场的设备普查,消除了设备的缺陷,杜绝爆漏事故的发生,提高了管道的使用年限。
2经济效益按年平均发生爆管三到四次,每年造成的汽水损失,非计划停运24小时,影响负荷经济损失约10万(度电)@013@24(小时)=720000(元),即每年可节约资金200余万元。
3安全性增强了防范事故能力,基本杜绝了炉外管道及容器发生爆破事故的隐患。
4经验总结:
(1)通过此次的全面分析与措施的完善,全面提高了检修质量管理的方法,提高了检修质量,体现出全面质量管理,确定是一套严密完整的科学体系。通过因果分析图可以找出问题存在的原因,从而有针对性地制定对策。
(2)小口径管及压力容器爆漏的主要原因:检修质量差;工作人员素质低;检测不及时;操作不合格;运行原因;系统原因;利用这一次对锅炉小口径承压管和压力容器爆漏治理,创造了改革锅炉承小口径承压容器无爆漏的成果,属省内先进水平。
通过对小口径承压管道及压力容器爆漏原因分析及防范措施的执行,有效地减少了锅炉的汽水损失,为节能降耗工作奠定了基础,小口径承压管爆破次数减少直至消失,保障了机组稳定运行,为机组的经济运行起到了保障。