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制钢热化炉的热均衡勘定和环保走势

作者:admin来源:中国压力容器网 日期:2012-3-9 8:33:39 人气: 标签:

  高线加热炉热平衡测试热平衡测试结果见(2001年6月;钢坯入炉平均温度:51813℃)。二高线加热炉热平衡测试热平衡测试结果见(2004年11月。钢坯入炉平均温度:23312℃)。棒材加热炉热平衡测试热平衡测试结果见(2001年4月;钢坯冷装)。二棒材加热炉热平衡测试热平衡测试结果见(2004年11月;钢坯入炉平均温度:5414℃)。

  湘钢目前的4座轧钢加热炉,炉子热效率高低不均,高的达60.92%,低的为47.61%;单位热耗也相差悬殊,低的为629MJ/t,高的达1310MJ/t,其它的各项技术经济指标也都存在不同的差异。

  钢坯热装工艺的影响对比高线1999年9月和2001年6月的两次热平衡测试,钢坯入炉温度由前次的102℃上升到后次的518.3℃,其燃料消耗量则由921MJ/t下降到629MJ/t,下降幅度达31.70%;同时钢坯的氧化烧损率也由0.7182%下降到0.5660%,下降幅度为21.19%.这一现象在二高线的加热炉上也得到了证明。随着入炉钢坯温度的由高到低,中显示的各加热炉的单位热耗也由低向高排列。

  炉子热工操作制度的影响~反映,烟气带走的物理热量棒材加热炉高达41.08%,而高线仅为15.18%.测试期间各加热炉的平均出炉烟气温度如所示。对比数据可知,棒材加热炉烟气带走的物理热量比二棒材、二高线和高线的加热炉分别高9.7%、16.03%和25.9%.原因是测试期间棒材加热炉处于强化加热状态;对比和的数据,同时也反映测试期间各加热炉的平均出炉烟气温度的高低,与炉子的单位热耗成正比。

  回收利用烟气余热的影响中的数据表明,在测试期间烟气余热利用率高的炉子,其燃料消耗偏低,反之则偏高。

  从现场情况看,目前湘钢轧钢加热炉的热送热装工艺还存在两项弱点:一是钢坯热装比偏低;二是钢坯入炉温度偏低且波动较大。主要表现为经常性地出现钢坯热送卸车温度较高,而钢坯入炉温度偏低的现象。宝钢轧钢加热炉连铸坯热送热装工艺,已取得了热装化比60%、热装温度550℃和直接热装比10%的好成绩。

  湘钢轧钢加热炉的钢坯热装比和热装温度若达到宝钢的指标水平,则加热炉燃料消耗还可下降15%~20%,个别加热炉还可取得更大的节能效果。提高烟气余热回收利用率湘钢当前除高线加热炉外,其余3座加热炉的烟气余热回收利用率偏低。测试过程中各加热炉预热器后的平均排烟温度见。

  采用蓄热式燃烧技术蓄热式燃烧技术是当前较先进的燃烧技术。采用此技术可从根本上提高炉子的能源利用率,合理有效地利用企业的低热值煤气,最大限度地减少污染物的排放,能较好的解决由于燃料的燃烧带来的环境污染问题。

  湘钢轧钢加热炉采用蓄热式燃烧技术,效果为:(1)可充分利用低热值的高炉煤气,减缓湘钢高热值煤气的紧张形势,有利于企业的能源结构更趋合理化。(2)可较大幅度地减少加热炉的燃料消耗。据国内某钢铁厂大型厂3轧钢加热炉应用蓄热式燃烧技术的结果表明<2>,采用蓄热式燃烧技术后,炉用燃料仍然采用发热值为7524kJ/m3的高、焦混合煤气,采用单预热,空气预热温度为1000~1100℃,排烟温度<150℃,加热炉的燃料消耗减少了20%.

  减少冷却水消耗量,回收利用冷却介质余热炉子的测试数据表明,各炉的冷却水进、出口水温差明显偏小,出口水温明显偏低。具体数据见0.

  (2)采用全炉无动力和自启动汽化冷却技术,回收利用炉底水管冷却介质所产生的余热。应用该技术可实现:①节约用水量;②炉子热损失减少并可回收利用余热蒸汽;③减少钢坯水印温差,提高加热质量。湘钢轧钢加热炉冷却水带走的热量总和为29851MJ/h,冷却水的耗量总和为1402.3t/h.若采用汽化冷却技术后,其节能效果和经济效益是明显的。

  结语轧钢加热炉的热平衡测试与计算,作为判断炉子热工作状况好坏的依据,进而找出减少损失的措施和节能方向,达到提高炉子热效率、降低炉子单位热耗的目的。因此,企业经常性地开展此项工作是非常有益的。

  

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