您的位置:网站首页 > 技术应用 > 正文

回环筒型炉加工线整合及革新

作者:admin来源:中国压力容器网 日期:2012-3-13 15:38:04 人气: 标签:

  清洗液中安装温度控制器6后清洗温度低温度控制在60 ̄80℃表2改进措施序号主要原因目标改进措施1上料不均匀上料均匀安装电子秤2控温偶距离近距离合适将Ⅰ区偶向炉门口移3Ⅰ区温度高使产品达到预热状态,减少热应力温度降低5℃4冷速过快滚筒转速正常降低应力调整滚筒转速刻度5淬火油温低油温适合将油温控制在60 ̄100℃表3改进后钢球质量情况型号抽检数量(粒)工艺温度(℃)定量/斗(kg/3min)淬火时间(min)淬火后硬度(HRC)≥HRC64合格裂纹数(粒)15/64″10Ⅰ区835±5Ⅱ区840±57.5±1kg/2.25min50±264、64、64.5、64.564、64.5、64、64.5、64.5无19/32″10Ⅰ区840±5Ⅱ区850±57.5±1kg/2.25min50±264、64.5、64、64.5、64、64.5、6464.5、64.5无23/32″10Ⅰ区840±5Ⅱ区850±57.5±1kg/2.25min50±264、64.5、64、64.564、64.5、64.5、64.5无7/8″10Ⅰ区850±5Ⅱ区855±58.5±1kg/2.67min50±264、64.5、64、64.564、64.5、64、64.5、64.5无通过数据分析,淬火后钢球表面硬度值不均匀,硬度不合格率达27.5%,并出现15%的裂纹。

  因此,彻底解决硬度不合格及裂纹产生的原因,是我们面临的主要问题。

  原因分析(1)每次炉前上料定量不均匀,产品进入炉内加热不均,部分产品透烧不好,造成淬火后出现硬度值不均匀、硬度偏低等现象。

  (2)由于设备自身存在缺陷,Ⅰ区、Ⅱ区之间的控温偶相隔较近且安放的位置不合理,造成淬火炉温不均匀。

  (3)I区没有预热过程,直接用工艺温度加热,温度偏高,钢球应力增大。

  (4)由于一次淬火油槽快速滚筒转速快,油循环泵的油流太大,导致产品从高温状态下冷速过快,淬火应力过大,出现裂纹。

  (5)一次油槽油温低,温度设定为40℃,产品从高热状态下进入温度过低的淬火油中,冷速过快。

  (6)淬火后的产品进入后清洗机时,液温度低,导致应力过大,易产生裂纹。

  问题产生主要原因及改进措施针对以上问题,我们制定了以下改进措施,具体见表2。

  实施步骤1,炉前上料漏斗安装电子秤,每次炉前上料定量根据钢球直径大小设置在7.5kg/2.25min ̄8.5kg/2.67min,确保产品进入炉内均匀加热,避免加热不均匀,造成透烧不好或过热。

  实施步骤2,将Ⅰ区热电偶向炉门口移动10cm,从而扩大加热范围,使炉温均匀。

  实施步骤3,将Ⅰ区加热温度降低5℃,降低产品预热温度,使钢球热应力减少。

  实施步骤4,更换循环泵,减少油流速度,降低产品由炉内进入油槽的冷却速度,减少裂纹的产生。

  实施步骤5,淬火油槽温度提高到60 ̄100℃,降低产品冷却速度。

  实施步骤6,清洗机中安装控温系统,并通过仪表显示,使清洗液控制在40 ̄60℃,淬火后的产品进入后清洗机时,采用热清洗液清洗钢球表面的油污,避免因清洗液温度过低导致应力过大,产生裂纹。

  效果检查改进后的钢球质量情况抽查见表3。

  从热处理工艺原理着手,查找设备各个环节,及时发现并改进不合理的工艺和设备构造,从根本上解决了硬度不合格和裂纹的产生,极大地提高了产品质量,使设备正常运行。

  

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: